交流接触器发生故障一般有三种情况。一是不吸合,其原因在于线圈烧断,导致接触器不能吸合,通过测量线圈直流电阻,电阻值一般比正常线圈要大,这可通过更换线圈解决。但要注意:节能型线圈的接法与普通线圈不同,用普通线圈代替节能型线圈(可将节能部分装置去掉)改成普通型接触器。二是接触器噪声大(不是电流声,而是金属碰击声)。这种情况多为磁缸故障,可以通过用橡胶垫片垫于磁缸底部、在磁缸表面涂抹导电膏或更换磁缸的办法解决。三是接触器吸合不好,缺相或不通。吸合时测试上、下桩头接触电阻为无穷大,说明触点接触不良。拆下触点,用细砂布仔细磨平,涂上导电膏,如还吸合不牢,可以在上、下壳体之间垫上垫片,使动、静触点之间距离适当减小,以达到吸合时更加紧密。如触点烧坏严重,就只有更换新产品了。
①接触器在使用中支架受到反复冲击,如果材料强度差或制造不良,支架易破碎;另外,轴孔配合过松,孔要受到碰撞,支架也易破坏,因此,要求接触器轴孔要滑动配合,不要过松或过紧。如果轴有磨损,应及时更换,否则将造成支架的损坏。
②支架扎柱不能工作,其原因可能如下。
a.轴孔配合过紧。
b.经频繁操作后,轴从一端移出。
c.轴的两端没有加工成圆角,在基座上磨出深槽而轧住。应急解决办法是将轴推回原位,接触器即可工作,但使用一段时间后,还会出现此故障,最好换一根销轴。如果是由于基座被磨出深槽而将支架轧住,可将支座磨出的深槽用环氧树脂填平,接触器又可以工作。
环氧树脂配方:75%环氧树脂、10%问苯二胺和15%邻苯二甲酸酐。
③铁芯磨损表面变形是接触器普遍存在的问题,铁芯表面经过长期频繁碰撞后,沿叠片厚度方向向外扩张,并且表面碰的高低不平,造成铁芯有噪声,还会造成因剩磁较大而粘住衔铁。表面变形的原因是铁芯铆压不紧或材料强度不够。另外,接触器的冲击动能过大也是一个原因。为消除后一种故障,应适当凋节铁芯的吸力特性与反作用力特性。在应急修理中,为防止铁芯粘住。常在中柱气隙里垫上0. 05mm厚的一层电缆纸,如果这样噪声过大,可将中柱铁芯向下锉去0.1mm,使它具有一定气隙,也可以采用更换铁芯的办法。
④短路匝(短路环)裂断或跳出。短路匝裂开常发生在槽外的转角上,或接近槽口部分。修复时可将断处焊牢,两端用环氧树脂固定。短路匝跳出后,应重新把它压人或重新做一个换上,也可在槽内用钢锯条将槽壁刮毛,然后用扁头钻子压入槽内。
⑤接触器在使用中发生噪声是常见故障。主要原因是铁芯和衔铁接触的表面有油垢或尘屑产生不应有的气隙,使铁芯抖动且温升增高。另外上下铁芯支架轴孔同轴度不好,表面不能紧密接触都会产生噪声。
解决的办法:及时消除中柱铁芯和衔铁端面上的油垢,这可用汽油或香蕉水擦洗,即可除掉;另外适当地调节调整螺钉,保证轴孔的同轴度;其他如CJ12系列接触器,由于磁系统受力偏转也产生噪声,可以加强缓冲弹簧力来消除。电源电压太低,接触器铁芯吸力减小,接触器也会有噪声。
⑥CJ12系列动触头是用螺母锁紧的,如果没有锁紧,动作时受离心力的作用可能使触头脱出。如果螺母接触处的压花磨掉也会造成触头脱出,这时可将接触处打上若干冲眼,可防止触头脱出。若遇到触头表面不平或动静触头不平行度过大,动静触头不能全部接触,这时就需要重新装配调整。
⑦CJ12系列接触器下铁芯销轴与支架间产生火花,是因底板、下铁芯、支架、销轴间形成了涡流回路。此“回路”是因下铁芯支架与底板间绝缘纸板损坏造成的。将损坏处重新绝缘,可消除火花。
⑧接触器吸引线圈烧坏也是常发生的故障。通常因使用电压不符合要求或线圈受潮,骨架破碎,造成匝间短路。线圈烧坏后,有时可以修复,有时要更换线圈,根据线圈损坏程度而定。